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數(shù)控機床廠家教你排除機床軟件故障
數(shù)控系統(tǒng)軟件故障是數(shù)控機床檢修中的一大難點。軟件故障包括人為的數(shù)據(jù)調(diào)整與設(shè)置錯誤造成加工程序出錯,電路故障引起的存儲器數(shù)據(jù)錯誤、系統(tǒng)程序和參數(shù)的改變或丟失,外部干擾引起的存儲數(shù)據(jù)出錯,更換空白存儲器引起的數(shù)據(jù)錯誤,存儲器數(shù)據(jù)初始化操作后引起的數(shù)據(jù)不合適等。排除軟件故障,就是更正存儲器中錯誤的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
當前數(shù)控技術(shù)正隨著計算機技術(shù)的迅速發(fā)展而發(fā)展,維修者需要不斷學習。當在維修中遇到疑難故障和按常規(guī)思路解決不了的故障時,要檢查一下故障是否因為系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)錯誤引起的。
1.一臺配套FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門加工中心,在啟動、進入可操作狀態(tài)后,X軸出現(xiàn)高頻振蕩,電動機產(chǎn)生尖叫,系統(tǒng)無任何報警。
觀察X軸拖板,發(fā)現(xiàn)實際驅(qū)動板振動位移很小,但觸摸電動機輸出軸,可感覺到轉(zhuǎn)子在以很小的幅度、極高的頻率振動,且振動的噪聲來自X軸伺服電動機。
此振動無論是在運動中還是靜止時均發(fā)生,與運動速度無關(guān),基本上可以排除測速發(fā)電機、位置反饋編碼器等硬件損壞。根據(jù)經(jīng)驗,這種故障可能是CNC中與伺服驅(qū)動有關(guān)的參數(shù)設(shè)定、調(diào)整不當引起的,且由于機床振動頻率很高,因此時間常數(shù)較小的電流環(huán)引起振動的可能性較大。
FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)伺服參數(shù)的調(diào)整可以直接通過系統(tǒng)進行。調(diào)出伺服調(diào)整參數(shù)頁面,并與機床隨機資料中提供的參數(shù)表對照,發(fā)現(xiàn)參數(shù)PRM 1852,PRM 1825實際設(shè)定值(3420,2780)與正常值(1000,2000)不符,將上述參數(shù)重新修改后,振動現(xiàn)象消失,機床恢復(fù)正常運行。
值得我們注意的是,在FANUC系統(tǒng)中,如果系統(tǒng)出現(xiàn)無顯示故障,一般以存儲器出錯居多。排除此類故障方法是,按住系統(tǒng)操作面板的“DELETE”與“RESET”鍵,同時接通系統(tǒng)電源的初始化操作,對系統(tǒng)的參數(shù)、用戶程序存儲器進行總清后,系統(tǒng)顯示可以恢復(fù)正常。但是,存儲器的初始化是一把雙刃劍,因為它將錯誤數(shù)據(jù)更正的同時,也將使系統(tǒng)的參數(shù)、加工程序等內(nèi)容全部清除。因此,在機床正常加工時,必須事先做好加工程序、參數(shù)等RAM數(shù)據(jù)的記錄工作,便于維修時的機床恢復(fù)。
2.一臺采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅(qū)動器,在開機調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)主軸不能正常旋轉(zhuǎn),系統(tǒng)無報警。
測量系統(tǒng)主軸模擬量輸出,發(fā)現(xiàn)此值為“0”,因此可以確定故障是由數(shù)控系統(tǒng)無模擬量輸出引起的。由于系統(tǒng)為剛出廠的原裝系統(tǒng),因此系統(tǒng)內(nèi)部不良的可能性較小,出現(xiàn)以上故障最大可能原因是系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定不當引起的。
檢查系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定,發(fā)現(xiàn)全部MD參數(shù)設(shè)定均正確無誤,檢查系統(tǒng)的SD(設(shè)定)參數(shù)發(fā)現(xiàn),在SETTING DATA頁面下的G96轉(zhuǎn)速限制值為“0”,將該值更改為機床的最大轉(zhuǎn)速6000r/min后,機床主軸模擬量輸出正常,主軸旋轉(zhuǎn)正常。
SIEMENS系統(tǒng)的軟件設(shè)計較復(fù)雜,功能也較強,通常都要用編程器、計算機進行安裝與調(diào)試。而且在有的系統(tǒng)中(如:810/820),包括PLC程序在內(nèi)的大量數(shù)據(jù)都是存儲在電池供電的RAM之中,這些數(shù)據(jù)一旦丟失,必須對機床進行重新調(diào)整,甚至于需要重新編制PLC程序,因此必須重視對系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)的保護。
注意,SIEMENS 810系統(tǒng)中,情況與FANUC系統(tǒng)類似,當軟件出錯時,也需要進行初始化操作,但它與FANUC系統(tǒng)不同,可以保留RAM數(shù)據(jù)。為了防止在初始化操作過程中,對系統(tǒng)的參數(shù)、用戶程序存儲器可能出現(xiàn)的總清,初始化操作應(yīng)按照以下步驟進行:①按住系統(tǒng)面板上的診斷鍵(有“眼睛”標記的鍵),同時接通系統(tǒng)電源,系統(tǒng)顯示初始化頁面。②按下系統(tǒng)功能鍵,“INITIALCLEAR”,選擇初始化操作。③系統(tǒng)顯示初始化內(nèi)容選擇頁面。注意:這時切不要選擇其中的任何一項內(nèi)容!否則,對應(yīng)的選擇內(nèi)容將被清除。④按下系統(tǒng)功能鍵“SETUP ENDPW”,進行系統(tǒng)初始化操作。⑤系統(tǒng)在完成初始化操作后,恢復(fù)正常工作狀態(tài)。
3.一臺配套FANUC OT的數(shù)控車床,停電后再開機,系統(tǒng)處在“急?!睜顟B(tài),顯示“NO READY”,操作面板上的主軸報警指示燈亮。
檢查機床交流主軸驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器顯示為“A”。驅(qū)動器報警的含義是“驅(qū)動器軟件出錯”,這一報警在驅(qū)動器受到外部偶然干擾時較容易出現(xiàn),解決的方法通常是對驅(qū)動器進行初始化處理。在本機床按如下步驟進行了參數(shù)的初始化操作:①切斷驅(qū)動器電源,將設(shè)定端S1置TEST。②接通驅(qū)動器電源。③同時按住MODE、UP、DOWN、DATASET這4個鍵,并保持is以上。④當顯示器由全暗變?yōu)椤癋FFFF”后,松開全部鍵。⑤同時按住MODE、UP鍵,使參數(shù)顯示FC-22。⑥按住DATASET鍵1s以上,顯示器顯示“GOOD”,標準參數(shù)寫入完成。⑦切斷驅(qū)動器電源,將S1(SH)重新置“DRIVE”。
通過以上操作,驅(qū)動器恢復(fù)正常,報警消失,機床恢復(fù)正常工作。
據(jù)事后了解,發(fā)生故障前電網(wǎng)掉閘停電后又突然來電,這就相當于產(chǎn)生一個脈沖,給系統(tǒng)發(fā)出一個指令,使系統(tǒng)產(chǎn)生誤動作。發(fā)出“急?!毙盘?。
4.一臺采用三菱M3A系統(tǒng)的加工中心,進行螺紋加工時,動作正常,但螺紋的最后兩牙每次都被拉壞。
數(shù)控機床的螺紋加工與系統(tǒng)的機床參數(shù)相關(guān),維修時首先對系統(tǒng)的參數(shù)(包括基本參數(shù)、軸參數(shù)、主軸參數(shù)、同步增益等)進行了檢查與調(diào)整試驗,發(fā)現(xiàn)螺紋加工的動作正常,參數(shù)改變有效,證明系統(tǒng)的螺紋加工功能有效,但故障現(xiàn)象仍然存在。因此,維修時進一步檢查了加工程序,其程序段為G84 Z-20F1.0 P600 S500。
由于機床螺紋加工功能有效,動作正確,因此分析故障原因可能是程序編制不合理引起的。根據(jù)G84固定循環(huán)的特點,考慮到拉壞的是螺紋的最后兩牙,維修時對程序作了如下調(diào)整:G84 Z-20 F1.0 P1000 S500,即延長了底部的停留時間,經(jīng)修改程序后,螺紋加工正常。
5.一臺采用YASKAWAJ50M的加工中心,配套∑Ⅱ伺服驅(qū)動器,在開機調(diào)試時,系統(tǒng)出現(xiàn)ALM361~ALM363報警。
YASKAWAJ50M系統(tǒng)出現(xiàn)ALM361-ALM363報警“X、Y、Z軸位置編碼器錯誤”。此故障產(chǎn)生的原因較多,可能是編碼器不良,驅(qū)動器與CNC的連接不良,CNC的參數(shù)設(shè)定錯誤等等。檢查發(fā)現(xiàn),該機床驅(qū)動器與CNC的連接正確,單獨工作伺服驅(qū)動器動作正常,CNC參數(shù)設(shè)定無誤,而X、Y、Z軸亦不可能同時出現(xiàn)編碼器或驅(qū)動器的同一故障,從而排除以上原因。
進一步分析故障可能的原因,并參照YASKAWA公司同類系統(tǒng)的使用說明書的維修說明,發(fā)現(xiàn)故障可能的原因與伺服驅(qū)動器的“零速電平”設(shè)定參數(shù)Cn-0B的設(shè)定值有關(guān),檢查驅(qū)動器的參數(shù)設(shè)定,發(fā)現(xiàn)此值均為“0”。更改此參數(shù),設(shè)定為20后,故障排除,機床恢復(fù)正常工作。